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高壓離心風(fēng)機(jī)皮帶輪故障維修案例--益大風(fēng)機(jī)(山東)有限公司-益大風(fēng)機(jī)(山東)有限公司

     某客戶的退火爐段共有8臺9-26 № 16C離心風(fēng)機(jī),用來冷卻不銹鋼帶。離心風(fēng)機(jī)布置在地下-4190mm,由于安裝空間受限,為縮短離心風(fēng)機(jī)軸向長度,離心風(fēng)機(jī)選型采用皮帶式傳動,以縮短離心風(fēng)機(jī)軸向距離,屬于非標(biāo)設(shè)計。電機(jī)采用變頻電機(jī),根據(jù)爐壓隨時控制電機(jī)轉(zhuǎn)速, 從而控制冷卻風(fēng)量。離心風(fēng)機(jī)自安裝調(diào)試以來,每臺都出現(xiàn)了運(yùn)行數(shù)個小時后帶輪和皮帶嚴(yán)重發(fā)熱的現(xiàn)象,經(jīng)測試,離心風(fēng)機(jī)軸和帶輪溫度均在140℃左右,皮帶被磨掉的黑色粉末漂散,有糊味。離心風(fēng)機(jī)無法繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),被迫停機(jī)。

1  離心風(fēng)機(jī)設(shè)計參數(shù)和數(shù)據(jù)

  風(fēng)量:69000m3/h;

  全壓:4520Pa;

  空氣進(jìn)口溫度:40℃;

  離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:960r/min ;

  電機(jī)功率:160kW ;

  電機(jī)型號:變頻電機(jī)M315 MA-MB ;

  電機(jī)轉(zhuǎn)速:1480r/min ;

  皮帶:6根窄V帶(XPC),Ld=3350mm。帶輪中心距1062mm;

  電機(jī)軸上帶輪:節(jié)圓直徑¢300mm;

  離心風(fēng)機(jī)軸上大帶輪:節(jié)圓直徑¢462.5mm;

減速比:i=1.542;

2  故障分析

2.1  現(xiàn)場測試檢查

  從現(xiàn)場看,離心風(fēng)機(jī)軸承座處振動速度均<

3.0mm/s, 軸承溫度<42℃。檢查離心風(fēng)機(jī)地腳螺栓和軸承座等螺栓,均無松動。那么帶輪和皮帶出現(xiàn)溫度上升嚴(yán)重,應(yīng)該是皮帶打滑所致。檢查皮帶松緊情況,發(fā)現(xiàn)有的皮帶松有的皮帶緊。對其中一臺離心風(fēng)機(jī)全部更換新皮帶,調(diào)整電機(jī)調(diào)節(jié)拉桿,使6根皮帶初始拉緊力基本一致。啟動離心風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī)電機(jī)從低速開到全速1480r/min ,中間選擇500r/min,800r/min,1000r/min,1200r/min,1480r/min開始觀察,發(fā)現(xiàn)電機(jī)速度在小于800r/min運(yùn)行2h后一切正常,但速度升到1000r/min時,帶輪溫度開始上升,當(dāng)?shù)竭_(dá)1200r/min時,帶輪溫度達(dá)到90℃,速度到達(dá)全速1480r/min時,僅僅幾分鐘后帶輪溫度急劇上升到140℃,帶輪處發(fā)出刺耳聲,皮帶散發(fā)出糊味,立即停機(jī)。

(1) 驗算主動輪上的包角[1]

  根據(jù)對包角的要求 , 應(yīng)保證

    ɑ1=180°-(D2 - D1 )/a×60°≥120° (1)

  式中ɑ1為主動輪上的包角,(°);D2為被動輪節(jié)圓直徑,mm;D1為主動輪節(jié)圓直徑,mm;a為帶輪中心距,mm。

  所以ɑ1=180°-(462.5-300)/1062×60°=170.8°≥120° 包角滿足要求。

 ?。?)帶輪和皮帶的檢查

  經(jīng)技術(shù)人員確認(rèn),離心風(fēng)機(jī)設(shè)計不存在問題。那么問題必然存在帶輪和皮帶上。經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)了問題。皮帶在帶輪槽中高出帶輪3mm,見圖2。   

經(jīng)核對圖紙發(fā)現(xiàn),工人加工時看錯圖紙,致使帶輪槽加工時比圖紙低3mm。找到原因后,決定拆除帶輪,對帶輪槽重新加工后再使用。帶輪與離心風(fēng)機(jī)軸和電機(jī)軸均為平鍵聯(lián)接,軸孔是過渡配合。因此拆除時制做了特殊工具,才拆下來。

2.2 查找原因

將加工后尺寸正確的帶輪重新安裝到離心風(fēng)機(jī)軸和電機(jī)軸上,裝好皮帶,試車。然而,當(dāng)速度達(dá)到1000r/min時,又出現(xiàn)打滑,帶輪溫度急劇升高的現(xiàn)象。拆下皮帶,檢查帶輪,發(fā)現(xiàn)帶輪槽側(cè)面和底面粗糙度不好。這時判定打滑原因是由于帶輪工作面粗糙度不均勻,并且由于這批帶輪都是實心式鑄鐵帶輪,采用普通車床加工,因此質(zhì)量分布可能存在問題;輪槽工作面表面粗糙度至少達(dá)到Ra 3.2μm,另外帶輪6個槽的尺寸和角度應(yīng)保持一定的精度,這樣才能使載荷分布較為均勻。而實際重新加工后很難保證上述所說精度,導(dǎo)致皮帶受力不均,有的皮帶迅速打滑導(dǎo)致整體傳動故障。

3?  解決方案

3.1 選帶輪

  找到原因后,決定重新選擇皮帶輪??紤]到原設(shè)計帶輪靠平鍵聯(lián)接,為獲得過盈量,必須熱裝,安裝拆卸均不便,現(xiàn)決定采用錐面彈性襯套無鍵聯(lián)接結(jié)構(gòu)。無鍵聯(lián)接型為減少鑄鐵帶輪質(zhì)量分布不均,采用腹板式空心;為提高帶輪的精度,選用數(shù)控車床精加工的帶輪。經(jīng)選擇,使用歐式皮帶輪,相應(yīng)的皮帶也需要改型號。帶輪外形見圖3。

  電機(jī)軸上帶輪:SPC355×6 節(jié)圓直徑¢355mm;

  離心風(fēng)機(jī)軸上大帶輪:SPC560×6 節(jié)圓直徑¢560mm ;

  皮帶:6根窄V帶(SPC), Ld=3550mm;

  帶輪中心距經(jīng)現(xiàn)場調(diào)整為1055mm。

3.2 皮帶選擇

  由于帶輪節(jié)圓直徑增大,所以在保證中心距的情況下,皮帶需加長。選擇配套皮帶SPC3550,Ld =3550mm。

  經(jīng)對現(xiàn)場8臺離心風(fēng)機(jī)全部更新帶輪和皮帶后,離心風(fēng)機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),帶輪和皮帶無打滑,溫度正常。風(fēng)量也滿足生產(chǎn)的要求。

4  結(jié)論

  對于皮帶傳動離心風(fēng)機(jī),皮帶輪的精度非常重要,尤其是輪槽的表面粗糙度和尺寸精度必須保證。與軸的聯(lián)接,如果使用錐面彈性襯套無鍵聯(lián)接結(jié)構(gòu),不僅拆卸方便,而且壽命長,傳動可靠。

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